液压过滤器的主要特点:
液压过滤器能力强,大流量:煤矿上目前大量使用的大流量“直通式”过滤器,由于结构的限制,最大流量只能达到380L/min,该过滤器可达800L/min或着更大。过滤精度高:反冲洗过滤器内有两组或多组滤芯,通流面积大,原始压力损失小,可实现大流量、高精度过滤(25m、40m),传统过滤器则很难实现。量化污染程度:该过滤器在液体的流入端Pi口、流出端Po口可装有压力表K1、K2,P=K1-K2的压差大小,定量的反应了过滤器被污染的程度,便于随时清洗,传统过滤器则无次功能。在线反冲洗滤网:该过滤器通过旋转手柄,实现了在线反冲洗滤网(瞬间清洗2~3秒,极少量的液体从系统排出),从根本上解决了使用传统“管式”过滤器的弊端,大大缩短了检修时间,从而延长设备的使用寿命,提高生产效率。
实践证明,液压过滤器虽然一次性投入比“管式”过滤器高,但操作简单易行,遇到污染后不需更换滤芯,可在15秒内完成一台支架滤网的清洗。而没有安装反冲洗过滤器的支架在遇到堵塞时,只能更换滤芯,每台耗时15~30分钟,且容易二次污染。长期经济效益,后者远比前者高。所以选用清洗滤网自动化程度较高,具有过滤、自清洗、截止功能于一体的反冲洗过滤器很有必要。
液压过滤器没有采用传统的滤芯,而是使用特制的超深度型滤芯,如图2所示。它的特点是 值和纳污容量是通常传统过滤元件的几倍、几十倍,而且还能滤去油中的水和氧化物。不仅能避免微小颗粒进入系统,而且能净化工作油液本身,因此可以使油液保持数年不变质无需更换。
液压过滤器经过三层过滤,第一层是滤芯的表面层,滤去可见的大粒子;第二层是上层,滤等待推车机、翻车机全部停止自动运行后,手动将定位车开到升臂位置,重新落臂接车,然后将火车重新定位,开始自动循环)。加入程序后,按每天卸车30列、每列车出现一次死钩计算,每年可节省卸车时间912.5h,如果用来卸车,可以多卸车456列、183万t。
液压过滤器节省备件费用,减少故障停机时间。改造前,由于出现火车死钩现象,三台翻车机累计造成定位车钩头断裂七次,1号夹轮器损坏四次,直接经济损失5.1万元。造成定位车减速机轴承损坏五次,并造成多次变频器跳闸,累计造成停机60h。一次险些造成火车掉道,排除故障用了近3h,严重影响生产。改造后为港务公司节省了数万元的备件费用。
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